除尘风机基于lssvm算法建立了矿井离心风机性能预测模型。采用lhs方法对矿用离心风机进行了实验数据采集,进一步降低了建模成本,提高了建模精度。通过实例验证了该方法的有效性。然而,在实际生产中也有许多类似的离心风机。尽管它们的大小、结构和速度不同,但它们遵循相似的机制。因此,如何利用现有的相似离心风机数据建立现有的离心风机模型成为下一个研究方向。根据天蝎科鱼类的运动姿态和涡流特性,设计了一种除尘风机叶片,用于模拟鱼类的弯曲姿态。除尘风机采用数值模拟的方法,研究了传统的单圆弧原型叶片和鱼状叶片对多翼离心风机气动性能和噪声的影响。通过可视化分析,烟台除尘风机,发现在鱼状叶片的过流过程中,涡流强度明显小于原型风机,流场分布均匀。鱼状叶片的使用有效地减小了风机蜗壳舌处的压力波动,削弱了叶片与蜗壳舌间的非定常相互作用。风机气动噪声计算分析结果表明,单弧原型叶片的风机噪声频率分布在中低频段,除尘风机鱼形叶片的风机噪声频率主要分布在中频段,说明除尘风机噪声频率分布规律和噪声特性两个风扇的启动路径不同。数值计算结果表明,鱼状叶片多叶离心风机的气动性能有了明显的---,风量增加了12.5%,效率提高了5.65%,测点平均噪声降低了2.78db。
研究结果表明,除尘风机叶片结构复杂,不仅使风机难以加工,而且增加了风机内部的流动损失,降低了风机的效率。为了提高除尘风机的总压和效率,对斜槽离心风机进行了改进和设计。采用数值计算方法对斜槽离心风机的内部流动进行了分析,并根据内部流动规律进行了相应的改进和设计工作。通过查阅大量的离心风机优化设计文献,深入了解风机不同结构参数对风机内部流动特性的影响,并采用数值计算方法建立风机三维模型,划分网格,除尘风机采用n-s方程,结合w。利用sstk-u湍流模型,模拟了斜通道风机的原型。通过对样机计算结果与原始测量数据的比较,详细分析了sstk-u湍流模型的精度,为离心风机数值计算选择湍流模型提供了---的参考。通过观察风机不同截面的等值线和流线图,分析了风机的内部流动特性,为离心风机的改进提供了思路。在斜槽离心风机样机的基础上,提出了三种改进方案:向内延长风机短叶片可减少短叶片吸力面分离,提高风机效率2.3%;增大风机叶轮旋转直径可提高总压。风机的压力值,效率基本不变,增大蜗壳舌与风机叶轮之间的间隙,可使风机总压值提高到4711pa,效率提高2.1%。
随着政策的深化,为了响应节能政策,在线生产锅炉的指标必须满足---排放要求。因此,对我厂脱硝系统进行了改造:将原sncr+scr联合脱硝方式改为scr脱硝方式,改造后取消原增压风机,原引风机出力不能满足机组满负荷要求。因此,布袋除尘风机,计划对两台引风机进行改造。在现有除尘风机的基础上,通过对引风机叶轮的改造,在不进行电机技术改造的情况下,对引风机进行技术改造,提高引风机的出力,中压除尘风机,以满足反硝化和静电沉淀的总阻力。变压器取消增压风机后,实现除尘风机的节能降耗的目的。随着政策的不断深入,生产锅炉的指标必须满足---排放要求。我厂对原有的反硝化系统和静电沉淀进行了改造。改造后,原有引风机不能满足机组满负荷运行的要求。工作人员进行了技术探讨,除尘风机,确定了除尘风机、脱硫增压风机的风量、风压及系统抗延长性能。---根据试验后的实测数据,确定了引风机和电动机的选型设计,包括风机设计参数。为了提高风机出口压力、风机输出、满足机组满负荷要求和取消增压风机运行,设计了数计算、除尘风机选型、风机电机基础校核、风机改造后流场计算、电机参数选择等。
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