某发电公司1,2 2*660mw火电机组锅炉采用dg2020/25.31-12型超临界变压直流锅炉。其主要技术特点是一次再热、单炉、平衡通风、w型火焰燃烧、固体连续排渣、尾部双烟道结构、露天岛式布置、全钢架和全悬挂结构_型炉。锅炉设计煤种为金沙---煤。每台炉设有6套冷一次风正压直吹制粉系统,每套制粉系统包括1台mgs4766双进双出球磨机。锅炉制粉系统配置两台ast-1736/1120型双级可调轴流一次风机。自1、2机组调试以来,烘干风机,两台机组一次风机多次停运。本文以四台烘干风机(1a、2a、1b、2b)为研究对象,定量研究了叶尖间隙对烘干风机性能和失速压力的影响。首先通过1b的热试验确定风机正常工作点在性能曲线上的位置,然后分别进行1b、2a和2b的近似失速试验。风扇的实际失速线位置由至少三个操作点的位置决定。后,建立了叶顶间隙与失速压力和效率的相关系数,以确定叶顶间隙对风机性能的影响。定量效应。为了了解一次风机的实际运行情况,在正常运行和各种工况下对1b一次风机进行了热力试验。烘干风机各工况点在其性能曲线上由此可见,粮食烘干风机,一次风机现有工况离理论失速线较远,经计算,各工况点的失速裕度均大于1.3。为了进一步查明原因,测试人员对烘干风机进行了近似失速测试。
根据---,烘干风机标准控制在v<4.6mm/s,电厂运行报警值设置为v<7.1mm/s,跳闸值设置为v<11mm/s,若---仪表信号失真导致误跳闸,可设置二选二跳闸。测量振动位置可分为三个方向:水平方向、垂直方向和轴向。轴流风机壳体的中表面也是如此,这也是本标准允许的。对于运行中的风机,解决振动问题的关键是找到振动源。通常,在测量水平、垂直和轴向位置的较大振动位置时,应考虑到振动源。水平振动:可考虑轴承、转子平衡、气流发生和轴偏移引起的振动。
烘干风机垂直振动:可考虑产生风扇的基础,上下连接螺栓,风扇的固定部分引起振动。
轴向振动:可考虑中间联轴器弹簧受拉或受压引起的振动和轴承座轴向间隙。实际运行中,现场操作人员发现风机振动较大。他们首先想到的是平衡问题。无论振动源如何,就地平衡风机都是错误的。风机振动不平衡。为了找出振动超标的原因,首先要对振动源进行分析,然后采取适当的措施,有效地解决大振动问题。
烘干风机运行时轴承温度。轴承温度是衡量风机安全运行的一个指标,因为烘干风机使用的轴承是进口的,如fag或skf。一般情况下,警报设置为90,跳闸设置为110 c。轴承温度主要通过温升的变化来测量。风机运行时温升一般在20℃左右,温升控制在40℃以内,安全---。
近似失速试验,即为了了解烘干风机的实际失速线位置,详细记录风机进出口压力和风量,后一组风机失速前的稳定风压和风量数据作为风机的失速点参数。通过1b、2a、2b风机的近似失速试验,山东烘干风机,将三台一次风机的失速工况点数据放到性能曲线上,并拟合到曲线上,如图2所示。从图中可以看出,1b、2a、2b一次风机的实际失速线与理论失速线存在较大偏差。2号炉两台一次风机的失速线偏差略好于1b风机,但烘干风机与理论失速线偏差较大。根据以往的试验和结果分析,发现一次风机出现急停的主要原因是风机理论失速线向下运动,这不是由于烟气系统阻力过大或烟气系统内部流场分布不均造成的,而是由于风机理论失速线向下运动引起的。风机合理结构。鉴于此,在电厂停堆期间,高温烘干风机,对现有鼓风机进行了检查。
(1)检查叶片同步后,未发现现有风机转子叶片同步问题,所有叶片均具有---的调节特性,排除了叶片不同步。
(2)检查每台一次风机的叶顶间隙,得出每台一次风机的叶顶间隙见表2。2a的烘干风机的顶部间隙已在电厂进行了处理。2a一次风机的顶部间隙通过在壳体内壁添加玻璃纤维而减小。由于2a的烘干风机失速试验是在顶隙处理后进行的,表中2a一次风机顶隙也是处理后顶隙的平均值。
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