由于烘干风机动叶片是扭曲叶片,网格单元选用带含有10 个中间节点的四面体实体单元solid187。分别采用20 万、30 万、55 万和60 万网格计算后,选择设定单元大小15 mm,生成网格单元数量为30万、节点数量45 万,在计算时间和计算精度上为合适。对叶片叶根部位施加固定约束,叶片整体施加离心力惯性载荷,对烘干风机叶片表面施加气动压力载荷,其中气动压力载荷是流体计算得到的压力数据,采用流固弱耦合的方式加载到叶片表面,在模拟烘干风机运行范围内,烘干风机,模拟所得全压、效率与试验样本值的平均偏差分别为4. 2%、1. 8%,---是在设计流量下为3. 4%和2. 2%,由此可---数值模拟的真实---性,模拟结果可反映该风机的实际运行状况,并且可以用于进一步固体域的流固耦合模拟计算。
烘干风机的导叶数目改变后整体上不影响风机性能的变化趋势,全压随流量增大而减小,效率呈现先增后减的变化。q v表示风机体积流量,导叶数目减少时,在qv < 90 m3 /s 时全压均得到提高,在高于此流量时仅方案二全压低于原风机,其中在导叶数目减少后,流量越小提升作用越明显,方案三在qv = 80 m3 /s时,全压提升效果明显,提升数值为141 pa。烘干风机导叶数目增---,山东烘干风机,在qv < 85 m3 /s 时,方案四至六全压得到有效提升,而qv > 85 m3 /s 时,仅有方案四全压得到提升。
烘干风机的声压级可以反映人耳对声强的响应。四个监测点的声压级可用风机内两种叶片计算,比较烘干风机四个监测点的声压级,可以看出叶轮的声压级在穿孔前后高,低位置在风机入口前1米,因为旋转噪声和涡流噪声都集中在叶轮的旋转区域。风扇转速2900r/min,基频48.3hz。在原叶片的声压级谱中,中低频有三个高峰值频率,分别对应于叶10片叶片的483hz通过频率、第二叶14片叶片的676.7hz通过频率和两片叶片的1159.7hz通过频率。穿孔后,烘干风机叶片周围的流动得到---,旋转噪声明显降低。两级叶轮中间位置气动噪声的1/3倍频程分析如图5所示。1/3倍频程是指将频率范围从20hz到20khz分为30个部分。倍频程的振幅越大,频率对总声压级的贡献越大。当风机采用原叶片时,烘干风机叶片的频率噪声和宽带噪声对声压值影响较大。采用多孔叶片后,风机的声压级在整个频率范围内随振幅的不同而降低,粮食烘干风机,中、低频段噪声降低幅度大,宽带噪声成为风机的主要噪声源。
温升=较高轴承温度-进油温度引起烘干风机轴承温度高的主要原因如下:
(1)进油量太小。对策是将润滑油供给的进油口和油压调整到0.3-0.4兆帕左右。
(2)进油温度高。对策:拆除油站配套的温控阀,通过手动阀直接调节冷却器的进油量和旁路流量(一般情况下,冷却器旁路阀完全关闭,所有润滑油进入冷却器冷却)。检查并清洁冷却器,降低机油温度,---时增加冷却器的传热面积。例如,我公司三台一次风机每年夏季的轴承温度都在80度以上。主要原因是冷却器换热面积不够,轴承进油温度高。之后针对原冷却器设计容量过小的问题,增加了一台冷却器,解决了一次风机夏季轴承温度过高的问题。
风机振动大的主要原因如下:烘干风机风扇叶片---损坏。如果2011年2月发现一次风机2a振动过大,计划4月回厂进行c级大修。结果在修复和打开盖子后,发现和第二刀片被异物---损伤。除了48个刀片中的4个外,其余44个刀片已损坏。原因是风机进口消声器等铁件长期运行,导致振动脱落,损坏叶片。由于制造厂在机组检修过程中不能立即提供备件,故对叶片损坏部件进行了修复,着色检查未发现根部裂纹。直到6月叶片供应时,半侧风机组才停止运行,更换了烘干风机叶片。更换叶片后风扇振动正常。
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